Slim Puncher causando impacto no Canadá

Desafio
Acesso ao poço
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  • Bem digite Injeção de vapor bem
  • Desvio máximo 90˚
  • Pressão 537 psi (37 bar)
  • Temperatura estática 392˚F (200˚C)
  • Temperatura de trabalho no trabalho 248˚F (120˚C)
  • Distância tracionada 4,265 ft (1,300 m)

Fundo

Os operadores no Canadá usam frequentemente a drenagem por gravidade assistida por vapor (SAGD) como uma técnica avançada de recuperação de petróleo. A técnica SAGD utiliza vapor bombeado para um poço de injeção para aquecer a formação circundante e hidrocarbonetos para diminuir a viscosidade. Este processo permite que o petróleo pesado seja bombeado para a superfície a partir de um poço produtor vizinho.

Um cliente no Canadá teve problemas com a conformidade do Steam. A distribuição do vapor não foi uniforme em toda a seção lateral do poço. Uma consideração inicial incluiu puxar o tubo de injeção para mover as portas de vapor, mas este método não pode ser modelado de forma eficaz. Além disso, o cliente passaria por vários dias de inatividade com incerteza quanto ao sucesso da conclusão inferior em um poço mais antigo.

O cliente preferiu uma solução precisa e uma área de fluxo conhecida sem precisar puxar a completação inferior. Durante uma conversa sobre otimização de produção, a Welltec® ofereceu uma solução usando o Welltec Puncher® 218, para adicionar canais de fluxo de vapor.

Operações

A Welltec se mobilizou para o local do poço com o Welltec Puncher e Well Tractor®, bem como uma variedade de outras ferramentas. Todos os equipamentos foram testados individualmente e em rede fixa. Após a conclusão dos testes iniciais, as ferramentas foram executadas no poço. A temperatura estática do poço era de 392˚F (200˚C), então o fluido frio foi bombeado da superfície enquanto a Welltec Pressure Temperature Tool (WPT) media a temperatura do poço em tempo real e transmitia os dados de volta à superfície. Durante toda a operação, as leituras em tempo real do WPT permitiram que o pessoal de superfície ajustasse as taxas da bomba para manter os parâmetros de temperatura ideais para as ferramentas.

Ao chegar ao ponto de recusa, a Welltec realizou um registro do localizador de colar de revestimento (CCL) para correlacionar a profundidade. O Well Tractor foi então usado para transportar as ferramentas a uma profundidade de 5.545 pés (1.690 m), além da profundidade mais profunda do punção. Um CCL registrou até 3.740 pés (1.140 m), todo o intervalo a ser perfurado. A coluna de ferramentas foi então tracionada de volta para baixo para posicioná-la para a operação de puncionamento.

O Welltec Puncher executou 18 golpes entre 5.545 pés (1.690 m) e 3.740 pés (1.140 m). O Well Tractor transportou a coluna de ferramentas por um total de 4.265 pés (1.300 m). Após a execução dos punções, o conjunto de ferramentas foi puxado para fora do furo. Apesar desta operação servir como cenário de teste em poço lateral e ambiente de alta temperatura, o cliente ficou satisfeito com o resultado da operação.

Conquistas

O principal resultado e benefício da solução da Welltec é que o cliente agora tem um tamanho de furo conhecido a ser fornecido para injeção de vapor, a fim de quantificar a quantidade de vazão quando a injeção for reiniciada. O cliente agora pode trabalhar de forma mais inteligente otimizando a injeção.

Além disso, executar esse trabalho por rede fixa foi mais rápido do que os métodos alternativos. O trabalho levou 12 horas, um pouco mais rápido do que uma manobra em um sistema transportado por tubulação e 12 horas mais rápido do que uma sonda puxando a completação. Há também o risco sempre presente de ocorrência de problemas ao tentar extrair a completação inferior em poços mais antigos. O cliente economizou custos e tempo improdutivo. Finalmente, os riscos de SMS foram mitigados, pois o trabalho foi executado com elevação limitada.