812WAB isola perdas em alcance estendido bem antes da perfuração no Oriente Médio

Desafio
Isolamento de zona
Sub Standard Graphics 3D JQA20574 00000
  • Tipo de poço Injetor de água
  • Profundidade 6,000 ft (1829 m) TVD; 11,500 ft (3530 m) MD

Cenário

Um cliente no Oriente Médio planejava desviar, perfurar e completar um reservatório altamente esgotado como um injetor de água para fornecer suporte de pressão a um produtor de petróleo de compensação. O reservatório continha várias zonas de risco de falha/fratura.

A janela de 9-5/8” foi fresada a 6.000 pés (1829 m), mas foram encontradas perdas durante a perfuração da seção do furo de 8-1/2”, ponto em que um liner de 7” foi implantado. Como as perdas eram esperadas durante a cimentação, o cliente planejou isolar a ponta antes de perfurar a seção final do reservatório com uma broca de 6-1/8”. Juntamente com dois packers infláveis ​​de terceiros, o cliente usou a inovadora barreira anular 812 Welltec® (WAB®) da Welltec para isolamento zonal.
Um motivo pelo qual o cliente escolheu o WAB é sua capacidade de alternar durante a implantação. Alta rotação é muitas vezes necessária para profundidades verticais rasas com seções horizontais longas, como neste caso.

Operação

O packer inflável superior seria ajustado a 8554 pés (2607 m) MD, e o WAB e o packer inflável inferior seriam ajustados a 11.200 pés (3414 m) MD e 11.500 pés (3530 m) MD, respectivamente, para isolar as perdas entre 9.183 pés (2.799 m) e 9.754 pés (2.973 m). Durante a corrida inicial, o forro, que incluía o packer inflável inferior e o WAB, desligou com rotação de até 30 rpm. Para a segunda corrida, foram feitos ajustes e, de 7.500 pés (2.286 m) a 11.500 pés (3.530 m), o revestimento foi girado a 50 rpm para atingir a profundidade alvo.

O cimento primário foi bombeado sem retorno à superfície. A pressão foi aumentada para expandir os packers infláveis. Depois, o WAB expandiu totalmente a 5.000 psi com uma taxa de vazamento contínuo de 250 psi/min. A consistência da taxa de vazamento ao tentar configurar o WAB e a comunicação contínua com um poço próximo indicaram que pelo menos o packer de controle externo superior não foi configurado.
O packer inflável superior foi então ajustado. O tubo de perfuração de 5-1/2” foi retirado do furo e o poço permaneceu com perdas. Ao perfurar o tampão de cimento, não foram observadas perdas, indicando que o dedo do pé estava isolado. O furo de 6-1/8” foi perfurado.

Resultados

Este caso demonstra a robustez da implantação do 812 WAB. A lateral longa exigia que fosse escareada por 4.000 pés (1219 m) a 50 rpm e 5,5 bpm para atingir efetivamente a profundidade alvo.

A expansão metal-rocha do WAB dentro do carbonato ao lado dos packers infláveis ​​isolou com sucesso o dedo do pé da zona de perda. O cliente conseguiu então perfurar a seção do furo de 6-1/8”, colocando o reservatório esgotado em um caminho para apoiar o produtor de petróleo e garantir que o cliente pudesse continuar a extrair valor dele.

Desafio
Isolamento de zona
JQA20574 00000