Фрезерования отложений накипи и установка мостовой пробки на каротажном кабеле

Задача
Ограничение водопритока
CLE.OFF.NO.10.08.V1 Milling scale and setting bridge plug on E-Line - Well Intervention - Welltec
  • Межинтервальные перетоки 300-400 Sm3/d
  • Обводнение Приблизительно 70 %
  • Обводнение из зоны 2 Приблизительно 45 %
  • Макс. зенитный угол скважины 83° (@ глубина фрезерования ниппеля)
  • Мин. ограничение в скважине 2,81" @ 10 207 ft MD
  • Макс. ожидаемое давление на устье превентора 110 bar

Практический пример

Нефтедобывающая скважина была спроектирована с восемью устройствами контроля притока (УКП), четыре из которых управлялись с поверхности, а остальные четыре оперировались механически. Через 6 лет эксплуатации при проведении ПГИ в скважине были обнаружены технологические отложения.

Прибор ПГИ зафиксировал посадку в УКП с дистанционным управлением для зоны 3 из-за технологических отложений, подтверждённых высокими показаниями гамма-излучения. При остановленной добыче прибор ПГИ показал переток из нижних зон (3, 4 или 5) в зону 2. В зоне 2 было обнаружено отверстие в НКТ на глубине 3200 метров по стволу (ниже механический рукав в зоне 2).

Ввиду утечки, давление в соседней скважине, добывающей из той же зоны, снизилось, и добыча прекратилась из-за недостаточного пластового давления. В итоге на обеих скважинах не было достаточного давления для фонтанной добычи.

Выполненные работы

Основными задачами были фрезерование окалины и установка извлекаемой мостовой пробки с заслонкой ниже зоны 2, чтобы избежать добычи из зон 3, 4 и 5. Задача клапана-заслонки заключалась в том, чтобы иметь возможность закачивать в эти зоны в случае, если не удастся извлечь мостовую пробку.

Вторая цель заключалась в открытии заслонок с дистанционным управлением в зонах 3 + 4 из-за будущих планов закачки в эти зоны. Из-за более высокой временной и экономической эффективности были выбраны Well Tractor® и Well Miller® для удаления отложений внутри ствола скважины. Well Miller 212 и Well Tractor 218 XR (Xtra Reach) были выбраны для доставки и вскрытия препятствия от накипи и, таким образом, обеспечения требуемого окончательного внутреннего диаметра.

Окалина была успешно удалена из скважины за два дня. Для установки заглушки Welltec® оснастили Well Tractor 218 XR, гидростатическим установочным инструментом с внешним диаметром 2,71 дюйма и пакером 2,65 дюйма с двойным откидным клапаном, установленным на дне. Заглушка была успешно установлена на глубине 11 824 фута по стволу. Общее время установки заглушки составило 4,5 часа.

Достижения

Заказчик достиг всех целей работы, которая была выполнена быстро и безопасно. Доступ к резервуару был восстановлен для дальнейших работ, и устранила необходимость подъема тяжелых грузов.