Увеличение продуктивности скважины после работ без привлечения буровой установки

Задача
Шельфовые проекты
Milling - Well Intervention - Welltec
  • Тип скважины Газодобывающая
  • Местонахождение Малайзия

Практический пример

Компания Murphy Oil Malaysia шельф Саравака, Восточная Малайзия завершила весьма успешную серию работ по ремонту двух скважин без использования буровой установки с привлечением технологий Welltec®.

Ввиду отсутствия буровой для ТКРС варианты ремонта двух горизонтальных скважин были ограничены использованием ГНКТ или скважинным трактором на геофизическом кабеле. ГНКТ был более традиционным методом для решения задачи. Логистические трудности, связанные с размещением оборудования на маленьких платформах в сочетании с погодными особенностями в сезон дождей, создавали дополнительные риски для выполнения работ. Заказчик принял решение о привлечении компании Welltec.

Выполненные работы 1

Газовая скважина пробурена с большим углом наклона в 81,5°. Было необходимо провести перфорацию скважины, однако при шаблонировании получили посадку на глубине 288 м. Затем препятствие было сдвинуто до ниппеля на 1315 м. В результате, недоход составил 515 м до интервала перфорации.

После успешного стендового испытания приборов на базе компании Welltec, скважинный концентратор усилия Well Stroker® был использован для проталкивания препятствия через ниппель, а затем с помощью скважинного трактора еще на 30 м вниз. После этого компоновка был поднята на поверхность и заменена на фрезер Well Miller®. Через несколько минут после начала фрезерования, приборы прошли место посадки, позволив скважинному трактору протолкнуть препятствие до глубины 1950 м, что на 116 м ниже интервала перфорации. Извлечённый образец материала со скважины показал, что это была цементная пробка.

Затем работа по перфорации была успешно выполнена в соответствии с планом.

Выполненные работы 2

Плохое цементирование в другой газовой скважине заказчика привело к потери притока из основного интервала добычи и оставило отложения на стенках НКТ.

Из-за нехватки времени для устранения проблемы, скважина была временно законсервирована и стала кандидатом на зарезку бокового ствола в будущем.

Основываясь на успехе скважины № 1, бригада прибыла на платформу с целью очистить или протолкнуть препятствие с глубины 122 м до 650 м и подготовиться к зарезке бокового ствола. Используя скважинный трактор и фрезер, препятствие было сдвинуто на требуемую глубину. Основываясь на полученном успехе, было принято решение продолжать продвигать препятствие до глубины 2665 м.
Это дало возможность начать эксплуатацию двух из трех зон этой скважины.

Достижения

Данные работы позволили:
1. Снова начать добычу из законсервированной скважины,
2. Избежать дорогостоящих работ по зарезке бокового ствола.
Ожидается, что в конечном итоге дебит газа составит 565 000 м3/сут.

Эти достижения стали возможными благодаря тщательному совместному планированию специалистами Заказчика и компании Welltec®.