Разбуривание пакера на каротажном кабеле с ремонтного судна

Задача
Шельфовые проекты
JNO112908 Milling through plug bullnose on E-Line RLWI - Well Intervention - Welltec
  • Температура 230ºF (120°C)
  • Устьевое давление 3 190 psi (220 bar)
  • Опасная среда H2S: 3 PPM

Практический пример

В горизонтальной эксплуатационной скважине в Северном море возникли неполадки глубинной мостовой пробки. Скважина была пробурена в 1999 г., добыча ведётся из двух разных зон. По результатам геофизических исследований в 2003 году нижняя зона была перекрыта из-за высокого газового фактора и обводнённости.

Многолетняя закачка газа в скважину привела к росту пластового давления нижней зоны. Заказчик принял решение о начале запуска интервала в добычу. Зона была заглушена съёмной мостовой пробкой, установленной в эксплуатационной колоне 178 мм при температуре 110 ° C. Предполагалось, что уплотнительные резиновые элементы не вернутся к своему первоначальному диаметру, поэтому их будет трудно извлечь на поверхность.

Выполненные работы

Первоначальный план заключался в том, чтобы произвести срыв пробки и отстыковать ее в колоне 245 мм. Исследования при помощи профилемера выявили нештатное сужение на 300 м выше пробки что не позволяло использовать инструмент для срыва или стержень для выравнивания давления, рекомендованный поставщиком пакера.

Было принято решение открыть клапан для выравнивания давления в пробке и начать добычу через него. Для этого компания Welltec® разработала специальный стержень. Однако, оказалось, что после воздействие на сдвиг втулки пакера равное 15 т не позволит открыть клапан.

Затем было принято решение о фрезеровании через пробку, для восстановления сообщения с нижней зоной. Компания Welltec предложила , использовать специально разработанное долото с внешним диаметром 25,4 мм и длиной 1,3 м, установленное на скважинный фрезер Well Miller®. Компоновка приборов спроектирована так, чтобы фрезерование было возможно по всей длина пробки. Работы выполнялись с ремонтного судна.

Достижения

Такое фрезерование производилось впервые в мире и было успешно завершено. Дебит нефти вырос на 200 м3/сут, а дебит газа и воды снизились.

Этот случай показал преимущества тесного сотрудничества между заказчиком и поставщиком услуг в разработке приборов и методов по достижению более высокого уровня нефтеотдачи и проведения успешных скважинных операций и так же расширяет возможности работ на каротажном кабеле.

Способность компании Welltec мыслить творчески, адаптироваться и быстро реагировать в нестандартной ситуации сэкономила драгоценное время, поскольку заказчику не пришлось привлекать к работам буровую установку, ГНКТ или использовать бурильные трубы для разбуривания сужения.

Этот случай показал преимущества тесного сотрудничества между заказчиком и поставщиком услуг в разработке приборов и методов по достижению более высокого уровня нефтеотдачи и проведения успешных скважинных операций и так же расширяет возможности работ на каротажном кабеле.

Использованные инструменты