Вырезка съёмного клапана отсекателя на каротажном кабеле

Задача
Клапаны-отсекатели
JNG131110 Milling out retrievable safety valve on E-Line - Well Intervention - Welltec
  • Тип скважины Газовая
  • Температура 304°F (151°C)
  • Давление 3 812 psi
  • Макс. зенитный угол скважины 54,4° @ 9 567 ft (2 916m)
  • Минимальное ограничение 4,437” @ 28 ft (8,5m)

Практический пример

У оператора возникли проблемы с извлекаемым на тросе клапаном отсекателем препятствующим добыче на вертикальной нефтяной скважине. Клапан отсекатель не смог правильно сесть в НКТ, был поднят потоком и застрял где-то рядом с подвеской НКТ; точное местоположение неизвестно.

Оператор предпринял несколько попыток извлечь клапан на сликлайне. Первый из них включал более 200 ударов в каждом направлении с использованием 2 1/2” утяжеляющих грузов, ускорителя и подпружиненного яса с ловильным инструментом, защёлкнутым в вырезе предназначенном для захвата и извлечения. После этой безуспешной попытки, была предпринята еще одна попытка на сликлайне с использованием забойного молотка поверх которой установили внутреннюю уплотнительную втулку, чтобы попытаться нанести удары ниже ключей. Всего было выполнено более 1 000 ударов.

На последнем этапе, индикаторы показали, что замок в вырезе предназначенном для захвата и извлечения был частично открыт, предполагая, что его ключи были забиты в слегка наклонном положении, ниже нижнего ID (4,795” ) профиля подвески НКТ. Затем оператор перешёл к использованию ГНКТ для выполнения резки с использованием гидропескоструйного фрезерования. Но с небольшим прогрессом и отсутствием точного контроля они решили задействовать Welltec® для фрезерования препятствия и сохранения компоновки колонны.

Выполненные работы

Основываясь на уникальности проблемы, Welltec разработал индивидуальное решение, состоящее из Well Tractor®, Well Stroker®, Well Miller® и различных долот.

Разработанный план заключался в поэтапном прорезании предохранительного клапана для снятия внутренних гильз оправки. Это, в свою очередь, освободит пружины, удерживающие собачки, и впоследствии высвободит клапан. Предварительно был проведён тест системной интеграции (SIT), подтверждающий работоспособность данного решение. Используя Well Tractor и Well Miller с нестандартным фрезерным долотом для ниппелей в сочетании с Well Stroker, команде удалось фрезеровать предохранительный клапан, как и планировалось во время SIT. Предохранительный клапан как и планировалось упал на дно скважины, восстановив доступ и добычу.

Достижения

Эта успешная операция фрезерования позволила оператору избежать вытягивания всей компоновки и сэкономила более 2 миллионов долларов США по сравнению с альтернативами решениями.

Оператор был очень доволен тем, что смог восстановить скважину в более короткие сроки, и оценил, что решение для фрезерования было вдвое эффективнее других вариантов.

Использованные инструменты