Фрезерование извлекаемого предохранительного клапана на кабеле

Задача
Внутрискважинное оборудование
JNG131110 Milling out retrievable safety valve on E-Line - Well Intervention - Welltec
  • Скважинная жидкость Газ
  • Температура 304°F (151°C)
  • Давление 3 812 psi
  • Макс. зенитный угол скважины 54,4° @ 9 567 ft (2 916m)
  • Мин. ограничение 4,437” @ 28 ft (8,5m)

Практический пример

У добывающей компании возникли проблемы с извлекаемым предохранительным клапаном, препятствующий добыче в вертикальной обсадной скважине в Нигерии. Клапан был установлен некорректно в насосно-компрессорной трубе, под действием потока скважинного флюида смещён с установленной глубины и застрял рядом с подвеской насосно-компрессорных труб; точное положение было неизвестно.

Оператор предпринял несколько спусков с механическим ясом на проволоке, чтобы извлечь аварийное оборудование. Первый СПО включал в себя более 200 ударов в каждом направлении с использованием
2 1/2" утяжелителей, акселератора и механического яса и извлекающего инструмента. Поскольку первый спуск оказался безуспешным, был произведён спуск с использованием механического яса и шаблона в нижней части компоновки. В общей сложности было произведено около 1000 безуспешных ударов.

Во время последнего спуска, было определено, что ловильная головка мандрели деформирована и сдвинута относительно центра. Для решения данной проблемы заказчик рассматривал вариант проведения пескоструйной резки трубы силами ГНКТ.
Однако в виду низкой эффективности технологии и отсутствия возможности контроля за операцией, заказчик обратился к Welltec ®, чтобы разбурить аварийное оборудование и сохранить верхнее заканчивание скважины.

Выполненные работы

Ввиду специфичности проблемы, Welltec предложил индивидуальное решение, состоящее из Скважинного Трактора® , Концентратора усилия ® , Скважинного Фрезера ® и нескольких типов долот.

Предложенный план состоял из поэтапного фрезерования предохранительного клапана, а именно разбуривания внутренней мандрели, что, в свою очередь, высвободило бы пружины, удерживающие якорный механизм. После данных операций клапан должен сложится.

Предварительно был проведён тест на поверхности (SIT) для подтверждения предложенного решения задачи.
Используя Скважинный Трактор, Скважинный Фрезер и изготовленное специально для данной работы, долото было произведено успешное фрезерование предохранительного клапана точно так же как и планировалось во время теста.
После проведения внутрискважинных операций предохранительный клапан был спущен на забой скважины, восстановив доступ и добычу.

Достижения

Успешная работа Welltec по фрезерованию позволила оператору избежать необходимости в подъёме компоновки верхнего заканчивания и сэкономить более 2 миллионов долларов США.

Оператор был очень доволен тем, что смог восстановить скважину в короткие сроки, и подсчитал, что предложенное решение оказалось в два раза эффективнее альтернативных вариантов.

Использованные инструменты