Закрытие клапана защиты пласта на кабеле.

Задача
Внутрискважинное оборудование
JMA111355 First ever closing of a FS2 valve on wireline - Well Intervention - Welltec
  • Размер трубки 7"
  • Макс. зенитный угол скважины 87° (82° @ FS2 depth)
  • Макс. Глубина 2 240m MD
  • Максимум. Давление DH 2 250 psi
  • Температура 210°F
  • Расстояние отслеживается 146m

Практический пример

На морской платформе в Малайзии добывающая компания завершив спуск верхнего заканчивания в газовой скважине, обнаружила увеличение давления в межтрубном пространстве. Промысловый геофизический прибор был доставлен скважинным трактором Well Tractor® 318 XR, на глубине 333 м была определена зона негерметичности. Заказчиком было принято решение произвести ремонт скважины. Для того чтобы сэкономить время на глушение скважины и подъем труб НКТ было принято решение закрыть изоляционный клапана защиты пласта на глубине 1800 м.

Скважинный трактор Well Tractor вместе с приборами механического сервиса были предварительно зарезервированы для аварийного случая закрытия клапана защиты пласта. В результате скважинная компоновка Электрический расцепитель Welltec Release Device®, Скважинный трактор Well Tractor 318XR, Скважинный концентратора усилия Well Stroker® 318 XS и Скважинный ключ Well Key® 318 были выбраны для проведения ремонтных работ.

Выполненные работы

Для закрытия клапана защиты пласта данная приборная компоновка со специализированным ключом 4,625” была спущена в скважину. Скважинный трактор был активирован на 146 метров выше клапана защиты пласта для проведения привязке по глубине. Затем компоновка с предварительно активированным ключом была доставлена с помощью скважинного трактора на глубину переключающего профиля клапана.

После фиксации ключа в профиле клапана был вытянут шток концентратора усилия Well Stroker. Следующим шагом была операция по активации осевого усилия Well Stroker, в результате чего шаровый клапана защиты пласта был закрыт. Успешность работа была подтверждена в течении часа во время опрессовки шарового клапана.

Достижения

Комментарии заказчика после работы:

• Экономия времени была обеспечена за счёт выполнения «легкой» операции с использованием скважинного трактора на электрическом кабеле вместо использования спец. инструмента для спуска на бурильных трубах.

• Помимо затрат на ремонт скважины и экономию времени буровой, заказчик избежал разрушения пласта, поскольку ему не пришлось глушить эту скважину для повторного спуска верхнего заканчивания.
• Данная успешная операция была для компании Welltec первым опытом по закрытию клапана защиты пласта с помощью оборудования спущенного на тракторе после успешного цикла открытия клапана.

Использованные инструменты