Очистка ловильной головки от тяжелого бурового раствора

Задача
Доступ к забою
JMX143218 E-Line production tubing and SSSV clean out - Well Intervention - Welltec
  • Тип скважины Добывающая скважина
  • Глубина 1 826 м
  • Устьевое давление 0 атм
  • Скважинный флюид Буровой раствор 2.157 г/см3
  • Скважинное давление 217 атм. @ 1 826 м
  • Температура 45 °C @ 1 826 м

Практический пример

Операция на скважине были затруднены по причине утяжеленного бурового раствора, заказчик обратился к Welltec® для проведения работ по очистке.
Во время операции по извлечению пробки в Каспийском море, на шельфе Азербайджана, слой утяжеленного бурового раствора плотностью ~ 2,157 г/см3 осел на верхней части кабельной головки. Поскольку операции с желонкой на проволоке, использование скважинного трактора сторонней компании и гидравлического яса оказались безуспешными, заказчику необходимо было надежное решение, чтобы избежать дальнейших простоев.

Компанией Welltec® было предложено проверенное, эффективное решение в виде инструмента скважинный шламоуловитель Well Cleaner®, High Volume (PST HV). Этот электрогидравлический прибор сочетает мощное всасывание с возможностью улавливание шлама приемными контейнерами, что является идеальным решением для сбора и удаления тяжелых отложений из ствола скважины.

Выполненные работы

Приборная компоновка включала в себя Well Cleaner PST HV с тремя контейнерами для извлечения шлама на поверхность. Компоновка отбила посадку на глубине 5 988 футов (1 825 м), после чего Well Cleaner PST HV начал операцию по очистке.

Медленно двигаясь вперед, Well Cleaner PST HV очистил площадь вокруг кабельного наконечника. На поверхности было подтверждено извлечение из скважины ~ 55 фунтов бурового раствора. В результате проведенной очистки ловильная головка была доступна для продолжения операции по вытягиванию пробки.

Достижения

Оператор был полностью удовлетворен работой шламоуловителя Well Cleaner, поставленная цель была успешно достигнута.

Использование решения от Welltec на геофизическом кабеле избавило заказчика от необходимости мобилизовать флот ГНКТ, что позволило сэкономить не менее пяти дней.

James Stewart, BP Completion Supervisor

Отличная работа. Прибор справился с поставленной задачей, как и было обещано.