Reposição de cimento em um reservatório Albiano laminado em

Desafio
Construção e integridade de poços
JCO174193 - WAB deployment - Welltec Well Completion
  • Tipo de poço Injetor de água
  • Inclinação máxima 30°
  • Pressão 468 bar (6.787 psi)
  • Temperatura 287,6°F (142°C)
  • Profundidade da implementação 14.530 ft (4.444 m)
  • Número de packers instalados 80 luvas expansíveis de metal
  • Comprimento de drenagem abrangido 590,5 ft (180 m)

Histórico

Em um campo offshore, na África Ocidental, uma IOC (empresa petrolífera internacional) estava enfrentando diversos desafios a respeito da contaminação de cimento em reservatórios de alta temperatura. Devido ao reservatório de carbono altamente laminado e heterogêneo, o cliente estava tendo problemas em relação à cimentação em um HPHT (alta pressão e alta temperatura) curto e desviado em 4½”, em um poço de 6 ½”. A isolação primária para desvio foi crítica para a operação durante a estimulação ácida, com o objetivo de garantir a produtividade por toda a vida útil do poço.

Solução

Como estratégia para impulsionar a eficiência global da IOC (empresa petrolífera internacional), a fim de reduzir o CAPEX e os custos de construção do poço, o Welltec® Annular Isolation (WAI) foi destacado como uma alternativa com menor uso de cimento com vantagens significativas, uma vez instalado. O WAI é uma forma mais simples e mais econômica de anular a necessidade de utilizar cimento em reservatórios desviados e de HPHT. A partir do uso de múltiplos packers expansíveis de metal para oferecer um isolamento zonal de poço aberto de comprimento longo, e da substituição efetiva das funções do cimento tradicional, foram alcançados ganhos significativos em eficiência durante o processo de construção do poço em geral.

Um poço injetor de água com habilidade de pré-produção foi eleito o candidato para a implementação do WAI.

Operações

A seção de reservatório curto e altamente desviado foi perfurada utilizando apenas uma broca de 6 ½”, e o WAI principal, incorporando 80 packers de metal expansíveis e otimizando mais de 20 x juntas de tubulação, e foi instalada, atingindo a profundidade total do poço sem problemas. A habilidade do WAI em anular a necessidade de cimento, após a anulação da necessidade de alargamento adicional para 7 ¼”, que é normalmente utilizado para aumentar a área de vazão do anular necessária para a aplicação do cimento.

Após o packer superior do liner convencional ter sido instalado e testado, a completação superior foi, então, instalada e também testada. Posteriormente, após a instalação da cabeça de poço, as luvas expansíveis de metal do WAI foram expandidas estando desconectadas após a indicação do conjunto a ser perfurado, limpo e o injetor de água pré-produzido.

Durante a fase de pré-produção, foi confirmado que a produtividade do poço estava conforme o esperado, porém, mais importante que isto, a produção estava sendo feita com zero % de corte de água.

Resultado

O espaço livre do anular entre o liner/revestimento e o poço aberto foi reduzido significativamente, o que é benéfico em reservatórios com várias camadas com permeabilidade variada, em que é necessário produção seletiva, estimulação ou bloqueio de água. Adicionando aos ganhos em eficácia, as operações simplificadas de completação de poço possibilitadas pelo WAI eliminaram muitos riscos operacionais associados aos processos de cimentação, enquanto o efeito de película negativo foi mantido. Neste processo, a solução do poço deslocou-se do Welltec Annular Barrier (WAB®) em garantia de cimento para o WAI.

A IOC (empresa petrolífera internacional) atingiu uma redução nos custos de construção de poços de 2.8 MUSD (milhões de dólares americanos) ao instalar o WAI. Considerando a criticidade e a linha do tempo curta para o poço candidato, a abordagem rápida da Welltec assegurou que o tempo entre a primeira qualificação e a primeira implementação ocorresse em menos de 9 meses. Ao escolher o WAI, as operações foram simplificadas e muitas fases da construção do poço, assim como o uso de cimento, foram completamente eliminadas, resultando em uma significativa poupança nos âmbitos financeiro, de logística e ambiental.

Além disso, esta solução levou a reduções drásticas no tempo de sonda, que economizou 4 dias comparado ao poço mais bem composto e 10 dias comparado à vantagem do poço, de forma concomitante à redução associada ao risco do tempo não produtivo (NPT).

Esquemática do poço

JCO174193 Rigtig Str. Border